故障分析:1.提升机皮带松弛,使提升提皮带打滑。2.弹丸储存仓有漏洞。使弹丸循环量减少。3.弹丸回收刮板磨损。4.弹丸输送管因弹丸结块而堵塞。5.螺旋输送器卡死。6.滚筒筛中杂质太多,堵塞筛孔,影响弹丸过筛。7.提升机中提升皮带上铁斗过度磨损或铁斗脱落。故障排除:1.调整提升机上滚筒两边螺栓,使皮带涨紧。2.检查弹丸循环系统的漏洞,并修补。3.替换刮板或调整刮板间隙。4.疏通管道,补加弹丸应过筛,注意抛丸清理机基础防护。5.螺旋输送器两端轴承因进灰尘或弹丸而卡死,使螺旋输送器不能运转,需要更换轴承,并注意密封轴承。6.经常清理滚筒筛中杂质。7.更换提升皮带,或修补皮带,配齐铁斗。
清理效果不理想(1)弹丸供给量不足,适当补充新弹丸;(2)抛丸器抛射方向不正确,调节抛丸器定向套窗口位置;(3)丸料粒度不合适,重选丸料粒度;(4)丸料结块或使用过久,更换丸料。斗式提升机不运转(1)夹住,去掉提升机底部过大颗粒;(2)皮带打滑,调整传动轮涨紧装置,涨紧皮带;(3)提升机底部丸料过多或挤压有异物,按顺序停机并清除丸料或异物。清理室大门开关不灵或打不开,门轴润滑不好,加注润滑油;机器开车停车动作不灵敏或不按规定动作(1)有关电气元件损坏,检查更换;(2)电气箱灰尘、污垢过多,电气接触点接触不良;(3)时间继电器灰尘、污垢过多,电气接触点接触不良。分离器分离效果差(1)流幕不均,调节流量控制板,达到满幕帘;(2)分离区的风速不合适,调整分离器风口的蝶阀,使分离区风速达到4~5m/s,并调整一、二级调节板的位置。
抛丸清理机出现不正常响声故障分析:1.空转时发生碰撞声,一般是叶片高速运转时与防护衬板相互摩擦发出的声音。2.运转后,加入弹丸发出声音,一般是定向套与分丸轮不同心,分丸轮偏心。与定向套或者弹丸导入管端面挤压发出声音。故障排除:1.应停机,打开防护罩检修侧护板间隙使之不小于5mm,或调整定向套与分丸轮位置,使之同心。2.应停机,拆掉导入管,检查分丸轮,使定向套与分丸轮同心,定向套、分丸轮、弹丸导入管之间的间隙应保证为弹丸直径的2-2.5倍。效率低故障分析:1.弹丸扇形抛射角没有对准需要清理的清理工件。2.供弹丸不足,清理时间拖长。3.弹丸不纯或掺进其他杂质,堵塞了弹丸通道。4.定向套出口磨损过大。5.分丸轮磨损过大,降低效率。6.弹丸含废砂、灰尘太多。7.抛头皮带松弛,使抛丸轮低于额定转速,降低抛丸量和弹丸功能。
抛丸机应用范围:压铸件、精密铸件、精密锻件等的清理、光饰。去除热处理件、铸件、锻件的表面氧化皮。弹簧的强化。紧固件除锈和前处理。1、采用高效直联强力抛丸器,传递效率高,抛丸量大。2、高效风选分离器、丸砂分离率大于99%。3、弹丸覆盖均匀,无抛丸死角。4、耐磨件使用寿命长,更换迅速。5、设备低噪声运行。6、电气采用继电器(或PLC)控制,控制柜、声光报警装置,PC采用三菱品牌,主要原器件采用西门子合资品牌操作简单、可靠。
烟台抛丸机设备机体内采用双层耐磨锰钢护板,通过高耐磨螺帽锁紧,对面有双开检修门,方便对抛丸室进行检修维护以及护板的更换,大大提高维护性。输送轨道采用数十根辊筒,采用链轮链条带动辊筒输送,传动平稳,所有联动机构均有保护装置和警示提醒标志。抛丸室体紧凑密闭设计,确保无丸料飞溅现象。辊道通过式抛丸机是一种清理焊接结构件、H钢、型钢、网架、钢板的多功能钢材预处理线,对钢板除锈抛光的处理!订购抛丸机设备抛丸器布置形式为多角度,选用了上先进的单元盘叶片高效抛丸器,抛射出高速密集的弹丸束,打击在原始状态钢材的各个部位,进行立体的、的清理,使钢材各表面上的锈蚀层、焊渣、氧化皮及其污物迅速脱落,获得一定粗糙度的光洁表面,提高了漆膜与钢材表面的附着力,并提高钢材的抗疲劳强度和抗腐蚀能力,改善了钢材内在质量,延长其使用寿命。
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